- •Курсовая работа
- •Содержание
- •Введение
- •1. Нефть - общая характеристика
- •1.1 Последствия утечек нефти
- •1.2 Методы ликвидации разливов нефти
- •1.2.1 Боновые заграждения
- •1.2.2 Механический метод
- •1.2.3 Физико-химический метод
- •1.2.4 Термический метод
- •1.2.5 Биологический метод
- •2. Deepwater Horizon – авария на Мексиканском заливе
- •2.1 Хронология событий
- •2.2. Причины аварии
- •2.3. Методы борьбы с аварией
- •2.3. Экологические последствия
- •2.3.1 «Деградация» нефти
- •2.3.1 Планктон
- •2.3.2 Флора и фауна
- •2.3.3 Береговая линия
- •2.3.4 Диспергенты
- •2.3.5 Образование отходов
- •Заключение
- •Список использованных источников
2.2. Причины аварии
4 августа 2010 компания BP заявила об остановке утечки нефти, благодаря гидростатическому давлению закачанной буровой жидкости (операция "Static kill" — полная остановка утечки). В скважину сначала была закачана специальная тяжелая буровая жидкость, а затем цемент.
8 сентября 2010 компанией BP опубликован Доклад о расследовании причин аварии (193 страницы). Доклад подготовлен командой из более 50 специалистов, во главе которых стоит глава BP по безопасности операций Марк Блай (Mark Bly). В документе были перечислены основные ошибки, из-за которых произошла авария:
Цементные барьеры на дне аварийной скважины Macondo не могли задержать углеводороды в резервуаре, как должны были, поэтому сквозь них протекал газ и конденсат.
BP и Transocean ошибочно приняли отрицательные результаты главного теста по безопасности (проверка скважины на герметичность), хотя скважина была негерметична.
Экипаж Transocean не заметил, что из скважины идет поток углеводородов. После этого поток достиг скважины, а должен был быть выведен на поверхность. Когда газ достиг машинного отделения через вентиляционную систему, он был пожароопасен, а система не предотвратила пожар. Даже после взрыва и пожара автоматические роботы не были запущены, чтобы заткнуть отверстие в негерметичной скважине.
Как оказалось далее, большая часть нарушений были допущены в изначальном планировании и процессе бурения, а именно:
В законодательстве для зон ответственности Trans Ocean и BP не было прописано обязательств для соблюдения правил автоматизации оповещения платформы. С последствиями аварии долгое время не могли справиться, потому что такой сценарий не был предусмотрен в проекте в целом. ВР и Transocean нарушили закон об охране чистой воды, что позволило Министерству юстиции США направить иск в Федеральный суд.
Кратковременная стратегия руководства: минимум времени, быстрая разведка, добыча и закрытие проекта. Впоследствии BP взяли стратегию ответного поведения, выдвинув иски компаниям-подрядчикам, чтобы распределить и возместить экономический ущерб
В организации процесса и плана работы: отсутствие единого руководства и системы контроля. Не было ни единого плана, ни плана действия каждого подрядчика, согласованного в общей концепцией. Все решения принимались по требованию. Уже здесь, принимая во внимание опыт других крупных аварий, закладывается предвестник возможной катастрофы. Роли и зона ответственности были не распределены должным образом и существовали раздельно, а не взаимосвязанно. Как следствие, не производилось общего аудита технического состояния оборудования и систем безопасности. Области отвественности, таким образом, не пересекались в основных рискозатратных мероприятиях.
Рассогласование роли кампаний. TransOcean выполняло работу подрядчика, обладая большим капиталом знания, и зная о ряде нарушений, последовавшим за руководством BP, не могло им воспротивиться.
Дисбаланс в качестве материальных потоков и вложений на этапе планирования: BP и ее подрядчик Tranceocean, вкладывая в разработку новейших технологий месторождения сотни миллионов долларов, но вместе с тем использовали для бурения технологии, максимально его удешевляющие - для цементирования скважины при ее формировании использовался цемент, качество которого оказалось не соответствующим существовавшему давлению, что сыграло основополагающую роль в создании катастрофы. Это же касалось конструктивного недостатка платформы в системе вентиляции: метан распространился через вентиляционную систему. Для ускорения бурения было приказано заменить тяжёлый буровой раствор, который сдавливал резервуарные газ и углеводороды на лёгкую морскую воду, что способствовало высвобождению метана.
В работе: высокий уровень автоматизации и недостаток контроля. Протечки природного газа и нефтяного конденсата в буровую колонну не были вовремя обнаружены персоналом платформы. Данные интерпретировались неверно. Система клапанов аварийного закрытия скважины (превентер) были непригодны для работы уже за месяц до аварии, и не обладал должным уровнем автоматизации.
Цементирование скважины, проводимое компанией Halliburton, было некачественным. Для адекватного цементирования требовалось использовать гораздо большее количество централизаторов труб, а их оказалось в три раза меньше, чем требовалось по результатам моделирования. Контроль оборудования процедурой каротажа не был дорогостоящим, однако требовал простоя обоорудования, что вело к более низкой добыче нефти, и BP отказалось от данной процедуры. [10]